|
|
40Cr合金无缝管
|
您当前位置:首页 / 40Cr合金无缝管
/ 宝钢厚板厂十三项关键指标实现历史性突破--40Cr合金无缝管新闻 |
宝钢厚板厂十三项关键指标实现历史性突破--40Cr合金无缝管新闻 |
|
发布者:聊城市长宇管业有限公司 发布时间:2014-3-9 13:16 Sunday 阅读:1035次 |
宝钢厚板厂十三项关键指标实现历史性突破--40Cr合金无缝管新闻
【宝钢厚板厂十三项关键指标实现历史性突破--40Cr合金无缝管新闻】 今年以来,宝钢股份厚板厂面对严峻的市场形势和企业低负荷生产,积极应对、苦练内功,以降低能耗为重点优化运行成本,着力提升关键技术指标水平。上半年,厚板厂生产实现年初的预算目标,综合成材率等13项关键指标取得了历史性突破。
今年,厚板厂围绕综合成材率、资源利用率和直行率等3项指标为重点项目开展攻关,专门成立了综合成材率攻关小组,确立了生产组织、轧制模型、质量管理等多管齐下的项目推进方案。项目推进过程中,在制造部等单位的支持配合下,厚板厂各部门积极协同,并针对长期以来边线缺陷发生率居高不下的难题开展了专项攻关,经过努力,厚板厂综合成材率较去年提高两个百分点,其中5、6两月突破了90%的挑战性目标,创下历史最好水平。
同时,通过技术攻关,内部质量缺陷发生率等多项指标水平稳步向好。其中上半年废次降发生率有效控制在4%以内,内部质量缺陷发生率为3.99%,同比降低了1.46个百分点,资源利用率上半年稳定保持在94%以上,直行率在6月份实现年初制订的提高5个百分点的挑战性目标。
在降本增效工作中,厚板厂针对现场基础管理及运行成本改善开展了一系列工作,梳理了87项低负荷条件下节能降耗措施,并下发到各个操作岗位。轧线采取了“加热炉周期性投入”的方式组织生产计划;剪切线采取了“集批生产”和小工序与离线机组“集中停机”间歇生产模式;水处理系统,实施了减泵运行模式;厂房照明、行车照明、空调使用等,也都形成低负荷模式下的使用规范,以提升现场人员的节能意识,将节能工作落实到细节,有效实现了节能降本。上半年,节约能源成本近260万元。
厚板厂大力推进以作业区为中心的维修成本管控,追求维修投入合理、设备状态与风险可控目标。积极推进“设备无缺陷运行”,通过“缺陷跟踪表”网络平台和现场缺陷“发现→跟踪→处理→跟踪”的管理模式,极大地降低了现场设备故障发生率。上半年,厚板厂在低负荷生产的前提下,仍实现了吨钢维修费用较去年下降6.1%的实绩。主作业线设备月均故障时间稳定受控,比年初目标值下降了23%。
此外,厚板厂还积极推进自主型、创新型员工队伍建设,邀请孔利明、王军等工人发明家现场作有关创新思路及创新方式的演讲。同时,为进一步鼓励员工创新,今年4月,厚板厂颁布了《创新小组活动管理评价办法》,进一步激发员工的创新热情,提高一线员工创新成果的总结、提炼能力,引导员工主动参与现场创新,使创新成果遍地开花。今年上半年,厚板厂已累计开展33项各类创新成果发布、创新活动与技术支撑工作,科研项目、知识产权、合理化建议分别创经济效益3580万元、1297万元和2396万元。(来源:宝钢日报) |
|
|
|